铁道工程设备_液压救援起重机回转制动失灵故障分析与处理
(1)分析与处理
故障现象:观察发现,回转操作手柄回位时,本应立即制动,但连接制动器的油管发生较强烈的振动约10s,在此期间起重机仍在继续回转滑动。油管振动停止后回转停止。
①各部件检查 组合梭阀直接控制制动器,首先考虑故障可能出在该阀上,采用更换部件的方法,用完好部件两次更换该阀,但现象相同,因此判断组合梭阀无故障。同样,更换了回转控制阀,判断该部件也无故障。制动器不灵或制动力不足也是有可能出现的故障,解体制动器检查,内部各件作用完好,弹簧力能达到制动要求。至此,经检查所有可能有关的部件均无问题,但故障现象依然存在。
②制动过程分析 分析动作过程,回转操作停止后,a5或b5泄压,二位三通阀应很快回位,制动器油压泄放后应立即制动。但该管振动较长时间,说明泄压时油路受阻,管路中有阻力形成节流,使管中压力不能及时泄放,因而不能立即制动。制动压力油泄放通路中仅有二位三通阀,再次取下组合梭阀解体检查,二位三通阀正常,阀内弹簧压力能使其及时回位。二位三通阀的回位是以a5或b5的泄压为前提的,而a5或b5的泄压要经过两个梭阀和回转控制阀。在回转不能立即停止的过程中,a5或b5的油管没有出现振动,说明回转控制阀中无节流现象,那么另外的可能就是17-3中的梭阀了。
组合梭阀的内部结构如图J所示,由3个梭阀和一个二位三通阀组成,梭阀F3的两出口为未使用的控制端,用两油堵Ml和M2封闭。
当做一方向回转运动时,压力油经a5进入梭阀F1,F1中的钢球封闭b5口,该油压进入F2,推动二位三通阀,使制动器获得松闸油压。当回转操作停止时,回转控制阀回位,该控制油压原路返回,经14-2回到油箱。
③一种推测及验证 由前述分析,组合梭阀的疑点较大。根据对组合梭阀在制动中的动态过程的分析思考,提出了一种产生制动延迟的可能方案。
考察制动时组合梭阀中油流的动态过程,当控制油压p进入梭阀F2时,钢珠被推向左侧位置,因为F3的出口被封闭,此时F3与F2中是等压p。设想制动过程开始后,F2中的油压开始下降,当降到p´(p>p´>0)时,钢珠两侧出现压差Δp(Δp=p-p´>0),推动钢珠右移,只要钢珠过了F2的中点,就会在p´作用下封闭右侧出口,使F2中的油压不能继续泄放。而油压由夕降至p´,二位三通阀的阀芯已移动了一定距离,使制动器的泄油通道打开了一部分,但由于通道较小,制动器的压力油回流时形成节流,油管发生强烈振动,制动器开始缓慢泄压。同时由于二位三通阀芯也会产生内泄,油压p´渐降低,阀芯逐渐回位。经过大约10s,油压泄完,油管停止振动,制动器才完全制动,起重机停止回转。简言之,因F3中的背压,推动F2的钢球封闭出口,造成回油受阻,不能及时泄压,使制动时间延迟。
为验证这一推测,松开一个油堵M1,使其不能产生背压,然后回转试车,反复数次,均能迅速可靠制动,初步证明了以上推测是正确的。
松开油堵M1以后正常使用了一段时间,又出现了回转制动失灵,和最初的故障现象完全相同,当即判断,可能是F3中的另一个钢珠移到了左侧位置,堵住了原M1口。将油堵M2松开后,制动又恢复正常,进一步说明了当初的推测是正确的。
④最后处理 采用松开F3油堵的办法,使用中该口会有少量油液流出,不便于起重机的维护保养。最后采用取出梭阀F2钢珠的办法,使其失去单向阀作用,制动时,不再堵塞油路。经重载试吊和现场救援的实验考验.,回转制动完全恢复正常。
(2)进一步思考
虽然该故障已初步查明,且处理结果证明推测的正确性,但该推测应能够解释各种已出现的现象和其他一些相关的疑问。
①一段时间后才有此现象 故障并非一开始就存在,起重机出厂时工作正常,使用一段时间后才有此现象。据救援队反映,开始使用的一段时间,未发现回转制动失灵现象,只是在一次事故救援时,因情况特殊,操作时出现了较大的倾斜和振动,此后就出现了回转制动失灵的现象。可能钢珠左侧是一个油流死角,最初该组合梭阀因油的黏滞性,使钢珠黏在F2左侧不动,因较大振动而松动。
②故障的随机性 制动失灵是经常发生而不是每次发生,具有一定的随机性。因梭阀F3中是静压,没有油流通过,Δp所能产生的推力仅仅是F3中存油的弹性而已,推力极为有限,可能存在有时钢珠推不过中点,就不会造成制动失灵。另外,起重机所处不同位置的倾斜程度的不同,也会对钢珠移动的难易产生影响。
③升降机构无此现象 升降机构工作原理与回转相似,也由组合梭阀控制制动,但没有发现制动失灵的现象。升降机构除了有液压制动器以外,吊钩下降还受平衡阀限制,增加了一道安全环节。根据上述推测,组合梭阀仍有可能出现同样的现象,使制动器不能及时制动,只是平衡阀的作用可能会掩盖该问题的出现,但仍是一个不安全因素。
(3)改进
本故障具有一定的隐蔽性和随机性,其他相同型号的起重机很可能会发生同样的故障。即使暂时没有发生,也存在着不安全的隐患。解决该问题可以有几种方法。
①松开F3的两油堵 方法最简单,但使用中该口会有少量油液流出,不便起重机的维护保养。若外加回油管路,又会使结构复杂化。
②取F2中的钢珠 也比较简单,但影响零件互换性。如维修更换部件时,因疏忽换上了未取钢珠的部件后,还会产生制动失灵。
③改进设计 因组合梭阀中的F2和F3没有作用,可将组合梭阀改为图K所示结构,用一个梭阀和二位三通阀取代组合梭阀,不足的是由一个部件变成了两个部件。本方法同样适合升降等机构中的组合梭阀改造。
对在用起重机,可考虑方法②。对新制造的起重机,可采用方法③。 |