日立UHl81型挖掘机液压系统故障的诊断与排除
一、故障1:工作中上部回转机构速度减慢甚至停转
1.故障现象
在正常工作中上部回转机构速度突然减慢,以至停止回转,来回操纵手柄数次,又能慢慢转起来或不动,无法工作。
2.故障诊断
(1)测系统压力。在回转泵出口接一只40MPa压力表,插上回转锁销,回转手柄拉到底,当发动机高速时,压力表读数为20MPa;怠速时为19MPa,重复测试,压力值变低。调节主安全阀和左右缓冲制动阀,压力表读数不上升只下降,说明这些阀工作正常。
(2)测回转液压马达泄漏量。实测液压马达泄漏量为0.5L/min,标准值为0.3~0.8L/min,说明回转液压马达性能良好。
(3)测先导压力。拆开闭锁阀的先导油管接头,接一只4MPa压力表,测得先导压力为2.4MPa,且很稳定,标准值为2.4MPa±0.1MPa。先导压力正常,闭锁阀工作正常。
(4)将回转泵伺服活塞向左推到头,并在其腔中垫以适当垫块,即将变量泵变为定量泵。这时测得空载时泵的流量为40L/min,加载后,系统流量、压力均降为零。
3.故障排除
根据上述诊断分析,确诊为回转泵内部泄漏严重所致。打开回转泵后盖,从出油口处向里吹炯,发现从进油口和泵腔中有大量烟冒出,说明进出油路相通,进一步拆下配油盘,发现配油盘中心轴上的滚针轴承内圈窜出2mm,使配油盘与缸体端面间隙增大。将内圈复位并作固定处理后,装复,测试回转泵性能,测试结果见图10、表3和表4。
表3 测试结果
检测项目 |
标准值 |
实测值 |
|
检测项目 |
标准值 |
实测值 |
回转主安全阀开启压力(MPa) |
25 |
24 |
|
回转泵最大流量(L·min-1) |
247 |
242 |
回转速度[s·(3r)-1] |
26±1 |
27.5 |
|
回转泵最小流量(L·min-1) |
80 |
65 |
表3 测试结果
负载压力(MPa) |
0 |
7 |
14 |
22 |
换算系统流量(L·min-1) |
241 |
242.2 |
201 |
108.3 |
发动机转速(r·min-1) |
1680 |
1620 |
1612 |
1412 |
实测系统流量(L·min-1) |
225 |
218 |
180 |
85 |
液压油温度(℃) |
45 |
45 |
45 |
45 |
由图10可计算出回转泵先导控制段系统流量损失约为1.94%。恒功率控制段系统流量损失约为10.3%。说明回转泵磨损量很小,恒功率控制段需调节。将恒功率控制调节螺钉往里拧,使系统在规定负载下达到规定流量为止。
二、故障2:反铲改正铲后,铲斗斗门关不上
1.故障现象
有一台UHl81全液压挖掘机,原是反铲装置。改正铲后,出现铲斗斗门总是开的,关不上,挖掘时靠推力可使斗门关闭;但卸载后,斗门还是关不上,其他动作正常。
2.故障诊断
根据液压系统原理图分析,发生此故障的原因可能如下。
(1)先导操纵阀卡住。
(2)斗门开启油路中的过载阀泄漏严重。
(3)换向阀斗门开启先导活塞泄漏严重,来油无力推动换向阀芯动作。
(4)换向阀阀芯卡住。
诊断步骤原则是先易后难,尽量不拆检或少拆检。
(1)测先导泵出口油压力为2.4MPa。
(2)发动机怠速,踩下斗门关闭踏板,松动斗门缸元杆腔油管接头,发现无油渗出,卸开后,发现油管不来油。
(3)松动斗门控制阀处先导油管接头,无油渗出,卸开后,油管中无油流。
3.故障排除
根据上述诊断,确诊为先导操纵阀被卡所致。拆下先导阀体,解体发现阀芯锈蚀于阀孔中不能动。取下阀芯后,在其上涂上研磨膏.用绸布缠裹,圆周向研磨,将其锈蚀磨掉为止。用一直杆缠上绸布,在绸布外面涂上研磨膏,插入阀孔中研磨,将其锈迹磨掉,用干净汽油彻底清洗先导阀芯和孔,装复后经试车,斗门关闭正常。
三、故障3:行走跑偏严重,行走移位很困难
1.故障现象
行走跑偏严重,行走移位很困难。
2.故障诊断
(1)左右主泵供油不均。用秒表测铲斗和斗门动作速度。发动机高速运转铲斗手柄拉到底时,测铲斗内转所需时间为5.1 s,标准为4 8s,发动机高速运转,将斗门开启踏板踩到底时,测斗门开启时间为1.6s,标准为1.5s。铲斗、斗门分别由左右主泵供油,动作速度基本在标准范围内,则说明左、右主泵供油量正常均匀。
(2)左、右行走液压马达内泄漏量不均。测1min的左、右行走液压马达泄漏量,分别为0.07L/min,0.075L/min,说明左、右行走液压马达性能均匀良好。
(3)中心回转接头密封失效。
(4)左、右行走安全阀开启压力不一致。在左、右主泵的出油口分别安装40MPa压力表,测出左、右主泵单独供油时的左、右主安全阀开启压力均为25MPa。
(5)缓冲制动阀开启压力不一致等。将铲斗插入地里,保证在操纵行走前进、后退时,履带不打滑,不前后移动;发动机高速运转,分别操纵前进和后退手柄,并读出压力表的稳定读数,测试结果见表5。重复上述动作,分别在小范围内调节左右缓冲制动阀调节螺钉,结果压力表读数不变,说明缓冲制动阀工作正常。
表3 测试结果
测试工况 |
左泵压力表读数(MPa) |
左泵压力表读数(MPa) |
标准值(MPa) |
行走前进 |
22 |
16 |
26.5 |
行走后退 |
16 |
22 |
26.5 |
3.故障排除
根据上述诊断结果和行走液压系统原理图分析,确诊为中心回转接头右前进与左后退油道间的密封圈失效,内泄所致。经拆卸中心回转接头发现,正是此处密封圈损坏,更换新密封圈后,行走正常。 |