液压机液压故障诊断维修(二)
某厂进口的HPM. 200L压机、国产100t四柱整形压机都出现了类似故障:正常压制一段时间以后,油液温度升高,系统压力急剧下降。经仔细检查都是电磁溢流阀引起的。
(1)结构分析
电磁溢流阀组件主要是由压力阀插件、先导调压阀、电磁阀换向阀组成(有的还携带缓冲阀),如图V(a)所示。这种形式的电磁溢流阀在液压系统中应用非常普遍,它主要控制系统的加载与卸载,下面就它的开启过程进行分析。
①当压力阀插件A口通压力油时,此压力油除直接作用于主阀芯下腔外,还通过阻尼孔R1、R2进入控制腔C和先导调压阀2的进油口,当pA低于先导调压阀的设定压力(p1)时,有pA=pV=pC,无液流产生,由于此时压力阀主阀芯上、下两腔的压力相等,且对于压力阀插件而言,上腔(C腔)的作用面积SC大于或等于下腔(A腔)的作用面积SA,再加上弹簧力F作用,则有(pCSC+F》pASA,pC =pA,SA≤SC,主阀芯可靠关闭。
②当pA继续增高,且pA>p1时,先导调压阀开启,进口压力油经R1支路至先导调压阀回油箱,此时由于阻尼孔R1的阻尼作用,即阻尼孔前后出现压差(pA -pV),有pA>pV,而此瞬时因R2无液流产生,所以有pV=pC =p1;pA继续增高,当压差(pA - pv)足够大时,因压差形成的向上的液压力大于弹簧力F,(pASA -pcSc)>F,压力阀插件主阀芯上移,主阀阀口开启,电磁溢流阀开始起溢流作用,在此开启过程中,因R2的阻尼作用,有pC>pV =p1,当压力阀插件主阀芯开度一定时,先导调压阀芯、主阀芯分别处于压力平衡状态,此时有pV -pC =p1,在压力平衡状态下的稳态方程如下:
主阀芯流量
q=CdπDY(2/ρpA )1/2 (1-1)
主阀芯平衡方程
pASA =p1SC+K(Y0+Y)+CKπDY(sin2β) pA (1-2)
先导调压阀流量
q1=QR1=(πφ4 /128μl)(pA-p1) (1-3)
式中 Cd——主阀流量系数;
D——主阀芯直径;
K——主阀弹簧刚度;
CK——主阀流量参数(CK =CdCy);
CV——速度系数;
Y0——主阀预压缩量;
Y——主阀开口长度;
β——主阀芯半锥角;
q——主阀芯阀口流量;
q1——先导调压阀流量等于R1的流量qRI;
μ——油液黏度;
l,φ——阻尼孔R1长度和直径。
这就是整个电磁溢流阀的开启过程,显然先导调压阀的设定压力值p1决定pA。
(2)故障分析
这是电磁溢流阀的正常开启过程。实际上由于长期使用,电磁换向阀的阀芯与阀体的配合间隙增大,其泄漏量也增大,尤其是电磁换向阀采用的滑阀式换向控制方式,其阀芯封油长度短,阀芯直径小,更增大了电磁换向阀泄漏量对油压及温度的敏感度。对于零开口滑阀,其泄漏量计算公式:qX=(πWC3r/32μ)PV。可知电磁换向阀泄漏量qX正比于阀芯、阀体的径向间隙Cr的三次方,可见润滑对其密封间隙的要求是相当高的,Cr的微量增加导致泄漏量的急剧增大,另外温升T也导致了泄漏量的增大,因为黏度系数∥线性反比于温升,为了便于分析,将关闭状态的电磁换向阀视作一个阻尼R3,此阻尼R3值与C3r成反比,与油液黏度μ成正比,W为阀芯面积梯度,如图V(b)所示。
显然,R1与R3是串联的(R1、R2、R3为液阻),电磁溢流阀组件正常关闭状态时:
R1=常量,R2=常量。
R1的流量:
qR1=(πφ4/128μl)(pA-pV) (1-4)
电磁换向阀泄漏量:
qX=(πWC3r/32μ)pV (1-5)
qR1=qX (1-6)
由上述3个公式及图V可推导出如下关系。
若R3增大(实为Cr与μ变化),因R1与R3是串联的,在同等工况下(pA值相同),则流量qX (qR1)减小,压差(pA - pV)减小,pV增大,对于整个电磁溢流阀组件而言,这正是所期望的。此时与R3相关的电磁换向阀泄漏量减少,(pA - pV)的减小导致压力阀插件主阀芯难以开启,R3增大表明电磁换向阀处于正常的状态,只有当pA升至先导调压阀开启(p1)时电磁溢流阀组件才开启。
若R3减小(实为Cr与μ变化),因R1与R3是串联的,在同等工况下(pA值相同),则qX (qR1)增大,压差(pA - pV)增大,pV减小,对于整个电磁溢流阀组件而言,处于非正常的状态。取极限状态:R3 =0,则先导调压阀被短路,完全不起作用,电磁溢流阀完全开启。可见R3的减小导致了泄漏量的增大,而泄漏量的增大使得压差也增大,当压差(pA - pV)达到克服弹簧力时,主阀芯微量开启,而此时的pA值则没有达到所要求的开启压力。因此,当R3值的减小达到影响电磁溢流阀的正常工作时,有0<pA≤p1。这表明:
在滑阀式液控系统中,因为滑阀的泄漏很小,系统加压时,由于泵的补偿作用,不会产生压力损失;但在插装式电磁溢流阀结构中,由于阻尼R1的反馈作用,泵对滑阀泄漏的补偿无法正常实现,反而导致了插装式电磁溢流阀的不正常开启。
(3)实例分析
事实上,在现有的插装阀液压系统中,出现了很多压力下降的情形,而且此时泵源压力(pP):0<pP<p1。经过仔细检查后,排除了泵、缸及其他方向流量阀出现故障的可能。下面对100t四柱压机进行实例分析,如图W所示。
为方便起见,截取原液压图的一部分,此液压系统很简单:在主缸活塞下降时,CT3、CT2、4DT、6DT、5DT通电,主缸活塞快速下行;当接触到行程开关K4时,6DT断电,7DT通电,主缸活塞慢速加压,并进入整型模具,系统全压输出;当接触到行程开关K4时,工作到位,CT3、CT2、4DT、7DT、5DT断电,系统释压延时到发信,CT2、CT3、3DT通电,主缸活塞回程。
但是,在运行一段时间(1~2h)、油温升高以后,系统压力只能达到9MPa左右,而要求的整形压力是16MPa左右,造成主缸活塞中途停下,无法整形到位,系统压力明显不足。
据了解,此设备一直存在压力不足的问题,不过以前没有现在明显。再加上产品数量不多,可以停停歇歇的,一旦产品数量提高,问题就凸显出来。这说明故障是长期形成的,不是突发故障,由此我们考虑可能是系统泄漏的问题。
首先考虑到系统压力是由柱塞泵提供的,齿轮泵只提供流量。在空运行状态下,先检测液压泵,认为有可能是柱塞泵内泄漏严重,因为油温升高也可以导致类似故障。为此,手动操纵电磁阀CT3,发现空运行状态下,泵源最高压力也只能达到9MPa左右,而当油温冷却后再手动操纵电磁阀CT3,泵源最高压力却能达到32MPa左右。因而排除了3DT、4DT所控制的液压阀产生故障及串腔的可能,由于换泵也无济于事,也排除了泵的问题。
其次可能是电磁溢流阀组件有泄漏。经仔细检查,没发现明显的机械故障,并做了压力阀主阀芯的泄漏实验,也没有问题。
还有可能是集成块有缝隙。整个拆开后最初没发现问题,后来经过分析,发现原来是非常隐蔽的电磁换向阀出了问题。
结论:电磁换向阀的阀芯与阀体配合间隙过大、温升明显时,油液黏度降低,使微泄漏增加,导致主阀芯微量开启。原因找到了,只需更换电磁换向阀即可。这也给我们以启示:为使先导调压阀泄漏减少,应尽量采用阀芯与阀体间隙小且配合段长的电磁换向阀。 |