校直机液压故障诊断与维修
(1)系统概况
校直机是某铝材厂组装生产线上对铝导杆进行校直的设备,由液压缸实施多点推压校直铝导杆。液压系统原理如图Q所示,电磁铁动作见下表。
主机基本动作是:导杆进入夹头校直区,升降缸1动作;找准校直点,校直缸2、3活塞杆伸出进行推压校直;升降台上下移动,以实现多位置点校直;各液压缸独立动作,互不干扰;轻载快进、重载慢进。
为满足导杆在生产线上悬挂输送的条件,主机采用立式结构,升降缸垂直安装在固定机架上,其缸体与升降台连接,升降台前侧设置校直夹头及其水平校直缸,后侧设置液压泵站兼起平衡配重的作用,使升降台立柱保持平衡。各支路液压阀采用叠加式并置于同一阀座,该阀座及系统其他液压阀、驱动电机等均安装在油箱顶部。整机及液压系统结构紧凑,系统主要液压元件选用进口件,系统配置高低双联齿轮泵驱动并联液压缸,各缸独立动作,并满足实际工况要求,系统功率匹配合理,效率较高。
液压系统采用高低压组合溢流阀和双联齿轮泵,实现轻载快速、重载慢速工况自动切换。
电磁铁动作表
电磁铁
动作 |
1T |
2T |
3T |
4T |
5T |
6T |
7T |
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主泵启动 |
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缸1 |
升 |
+ |
+ |
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+ |
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降 |
+ |
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+ |
停 |
+ |
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缸2 |
伸 |
+ |
+ |
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+ |
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退 |
+ |
+ |
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+ |
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停 |
+ |
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缸3 |
伸 |
+ |
+ |
+ |
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退 |
+ |
+ |
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+ |
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停 |
+ |
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主机停止
主泵卸载 |
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(2)存在的问题
该机安装调试投产运行不久即出现异常现象而不能正常工作,主要表现为:
①当7T通电,在升降平台自重作用下,升降缸1下降时,校直缸2随着伸出,造成误动作,使导杆不能顺利进入校直夹头。
②除升降缸下降动作外,各液压缸动作的瞬间均因液压冲击产生前冲现象,特别是升降缸上升瞬间,安装有校直夹头、液压泵站、液压元件及配重的升降台产生剧烈振动,系统产生噪声,导致升降台及立柱晃动、升降台和夹头移位、校直点错位等,并严重影响液压元件的使用寿命,从而难以正常、稳定地进行导杆校直。
(3)原因分析
针对上述故障现象,经分析研究,发现液压系统局部环节存在不足,具体如下。
①造成校直缸2误动作伸出的原因是在升降缸1下降过程中,总回油路阻力过大,系统回油通过Y型机能电磁换向阀7的中位进入处于差动连接状态下的校直缸2,在回油阻力形成的压力作用下使校直缸2误动作伸出。经测算,差动连接时校直缸2空载伸出只需0.1MPa的压力,而总回油阻力形成的压力达到0.15~0.2MPa,因此其误动作伸出是必然的,特别是当运行一段时间后过滤器15通流能力减弱,回油阻力增大时,误动作更加明显。解决此问题有两条简单途径:其一,切断系统回油通过电磁换向阀7的中位进入校直缸2的途径;其二,在保持Y型机能电磁换向阀7的条件下,减小总回油路的回油阻力。
②引起该系统剧烈振动的原因涉及整机安装、机件平衡、负载变化、系统调试和控制等诸多因素。现场调整时,在使主机升降台两侧机件自重相等、升降台立柱保持平衡的条件下,该机运行仍出现振动。此时应从液压系统方面进行分析,造成液压冲击的原因是多方面的,但其本质均为系统或区域压力瞬间急剧变化,包括系统元件选择与设置不当、执行器惯性力过大、元件响应速度慢等均会引起液压冲击。
就本系统而言,根据校直工艺动作要求,导杆进入校直夹头工作区,首先升降缸1动作,升降台上下移动使推头找准校直点,校直缸2、3随后动作完成校直工作,改变校直点再推压直至导杆直线度合格,整套动作由手动按钮点动控制。由上表可知,当液压泵空载启动后,6T、7T分别通电,升降台上升和下降,找准校直点后6T、7T断电,升降台停止。此工况下1T均通电,因系统双联液压泵高压级设置为30MPa,在升降台停止等待校直缸2、3动作之前的短时间内,液压系统的进油管路压力升至30MPa,此时将出现两种不良情况:其一,当操作者认为找点未准确、须上升调整升降台高度时,6T通电,电磁换向阀8迅速切换,30MPa压力油迅速进入升降缸1无杆腔,虽进油管路有设定值为6MPa的溢流阀5,但因动作相对滞后,造成压力向无杆腔急剧释放,升降缸1前冲上升,升降台振动;其二,找点准确,校直缸2、3伸出瞬间,进油路30MPa的压力同样迅速冲进校直缸2、3的无杆腔,因校直缸2、3推头悬空,无外摩擦力,进油路上无压力冲击“减冲”元件,其前冲现象严重。这两种不良情形是引起升降台立柱部件剧烈振动的主要原因。
原设计在系统电气控制上考虑为1T断电,双联泵空载启动,但启动后控制各液压缸的换向阀6、7、8与系统卸载用换向阀9电气动作关系在设置上欠合理,忽视了各液压缸等待动作前因1T通电、双联泵供油迫使总进油路压力升至30MPa的情况,从而为各液压缸随后动作的瞬时(缸1下降除外)产生前冲提供了压力条件,导致压力急剧释放形成液压冲击、系统振动。
(4)系统改进
经以上分析,根据备件库存情况和尽量减少改动量并确保实用、可靠的要求,作如下改进。
①换向阀7由Y型改为同规格的O型机能,切断系统回油进入校直缸2的途径。从设备工艺动作要求上看,改动对主机校直工作无任何影响。即使总回油阻力过大,回油均不能进入校直缸2,从而有效地避免了误动作。
②重新调整各电磁换向阀的电气动作关系(见上表中“改进后”一列),在升降缸1下降、停止和校直缸2、3停止等待时使卸载用换向阀9的1T断电,双联液压泵处于卸载状态,其余不做改动,从而达到升降缸1上升,校直缸2、3动作时,系统逐渐加压运行,避免了30MPa进油压力的突然释放而造成的液压冲击和系统振动。
改进后,该机两大故障现象消除,系统运行稳定、正常,满足了生产的需要。
(5)小结
多缸并联独立工作时,由于系统总回油阻力过大,采用Y型机能换向阀是造成要求中位停止的液压缸误动作的原因之一,要防止误动作应慎用Y型机能换向阀。
压力急剧下降即压力突然释放造成的液压冲击常被忽视。正确选择、设置液压元件和进行系统调试,合理设置、调整系统各动作的电气控制关系,使系统压力不致突变是防止冲击、系统振动的途径。 |